目前的塔頂冷凝潛熱大部分由30~40℃的循環(huán)水帶走,傳熱溫差較大。改用60~80℃采暖熱水取熱,傳熱溫差減少近半,換熱面積將大大增加。另一方面,若將油氣熱量利用到70~75℃,采用雙管單殼程式的浮頭換熱器將出現(xiàn)反傳熱。若采用雙殼程(兩臺(tái)串聯(lián))又將使塔頂壓力降大大增加。特別是一套催化裂化裝置,在加工量由0.3Mt/url提高到0.4Mt/url的前提下,塔頂壓力降原已接近上限。另外,兩套催化裂化裝置框架頂層位置和框架荷重均受到原設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)空間條件的限制。經(jīng)反復(fù)多次核算,最后確定下列原則方案,即適當(dāng)減少取熱負(fù)荷(后冷負(fù)荷略增大)而不改為串聯(lián),以滿足臺(tái)位數(shù)和壓力降的條件限制。
裝置區(qū)采暖水低溫優(yōu)化利用原則是:首先滿足廠內(nèi)低溫?zé)岬挠脩?,特別是目前仍然用蒸汽但可用60~80℃熱水取代的用戶,例如氣體車間、檢查科、中心化驗(yàn)室、給排水車間、土木車間和裝洗車間等。同時(shí),柴油罐的保溫,目前冬季用蒸汽加熱,儲(chǔ)存溫度為55℃。改進(jìn)措施是:把儲(chǔ)存溫度降為30℃,仍用現(xiàn)有的蒸汽加熱盤管,改用80~60℃熱水加熱。雖然傳熱溫差大大縮小,但因儲(chǔ)存溫度降低后與環(huán)境之間的散熱溫差推動(dòng)力也減少,散熱損失響應(yīng)減少,需加熱補(bǔ)充的熱量也減少。經(jīng)核算,可以保證30℃儲(chǔ)存溫度。耗用低溫?zé)?2.8kW(熱水27t/h),每年可節(jié)約蒸汽12kt,經(jīng)濟(jì)效益顯著。