降低換熱器冷端溫度,冷端溫度從-168℃降至-172℃,使空氣中的二氧化碳徹底地凍結在板式換熱器上。縮短板式換熱器的切換時間,切換時間從230s縮短為180s,減少板式換熱器通道堵塞,降低板式換熱器空氣流速,減少空氣夾帶并從板式換熱器帶出固體二氧化碳。縮短液空吸附器的使用周期,從7天縮短為5天,減少由于液空吸附器對二氧化碳和碳氫化合物吸入的不徹底,帶入后面的液空管路,以便更好地清除。嚴格控制板式換熱器中部溫度,使中部溫度從-98℃降至-112℃,擴大板式換熱器二氧化碳的凍結范圍。如果遇有生產系統停車,大量排放CO2或其它碳氫化合物時,對吸附器切換周期應再次縮短,以保證液氧中碳氫化合物含量不超標。對于液空吸附器和液氧吸附器,必須確保每年檢修一次,過篩后回裝,防止硅膠粉末進入液空、液氧管路。
利用上塔氣反吹處理空分裝置液空管路堵塞故障,為大型空分裝置液空管路堵塞故障的處理提供了思路,對于大型空分裝置連續穩定運行意義匪淺。但在處理該類故障時,一定要充分考慮主冷液位急劇下降時,溶解于液氧中的碳氫化合物的析出(特別是乙炔的析出),對于整個空分裝置(特別是主冷)的安全運行具有潛在的危險性,在處理此類故障時必須注意主冷液氧液面變化不應太劇烈,主冷必須保持全浸操作,如果主冷露出面積太大,必須停止處理。對于我廠10000m3/h空分裝置,其液空管路被二氧化碳等雜質堵塞,雖然采取了上述預防措施,但因主板翅式換熱器冷段偏小、液空吸附器吸附劑吸附能力下降等原因,二氧化碳等雜質不能完全被清除,液空堵塞現象仍先后多次發生,我們均用反吹予以處理,取得了良好效果,保障了空分裝置不停車、穩定運行,同時也為企業創造了極為可觀的經濟效益。